接前文。

二、昆明選金設備技術(shù)工程師關(guān)于提高顆粒金回收率的研究

根據昆明選金設備技術(shù)專(zhuān)家的檢測,該沙金提金設備用戶(hù)原礦中自然金密度為16~19g/cm3,黃鐵礦密度為4.9~5.1g/cm3,石英密度為2.6g/cm3,鑒于各種礦物顆粒的密度差異較大,所以采用重選作業(yè)是回收顆粒金及黃鐵礦中的金的更有效且更實(shí)用的方案。昆明選金設備專(zhuān)家的整體思路是在浮選作業(yè)前強化重選回收效果,實(shí)現“早收、快收、多收”,以充分降低浮選作業(yè)的壓力,并提高整套沙金提金設備工藝流程的整體回收率。

2.1沙金提金設備之重選作業(yè)

(1)昆明選金設備廠(chǎng)家技術(shù)人員通過(guò)接取原生產(chǎn)中磨礦分級溢流,采用6-S搖床(1100×500)來(lái)進(jìn)行了沙金提金設備的重選試驗,最終昆明選金設備技術(shù)人員的試驗數據參見(jiàn)表7.

昆明選金設備廠(chǎng)家為用戶(hù)做的重選試驗結果

沙金體積設備重選試驗數據表明,經(jīng)過(guò)重選作業(yè)可得到高于80g/t、回收率17.8%的金精礦,采用分級機溢流重選也是可行的方案之一,但昆明選金設備技術(shù)工程師鑒于采用分級機溢流重選還需要增添設備,且增加了沙金提金設備的工藝復雜性以及后期浮選作業(yè)的難度,所以不建議這個(gè)方案。

(2)通過(guò)考察舊有的沙金提金設備重選流程,昆明選金設備專(zhuān)家取樣進(jìn)行分析,具體可見(jiàn)表8。昆明選金設備廠(chǎng)家技術(shù)人員通過(guò)接取搖床中礦,品位90g/t,所以可以直接作為金精礦氰化,中礦回收率為18.8%,重選回收率為24.3%。

原有沙金提金設備作業(yè)流程中重選工藝的技術(shù)數據

昆明選金設備廠(chǎng)家技術(shù)工程師對跳汰作業(yè)的尾礦進(jìn)行篩析,發(fā)現其中仍有1.2%左右粒度大于0.15mm的單體硫化礦,同時(shí)發(fā)現該沙金提金設備用戶(hù)生產(chǎn)中的搖床床面厚度大、分區不清,且搖床尾礦品位高達10.3g/t,鑒于這一點(diǎn),昆明選金設備工程師認為重選設備的處理量過(guò)小,在后續改造中需要加大處理能力。

2.2昆明選金設備專(zhuān)家對球磨機鋼球配比的調整

昆明選金設備專(zhuān)家通過(guò)對球磨機鋼球級配的一系列試驗,將原有沙金提金設備中球磨機的配球比例由原有的Φ100:Φ80:Φ60:Φ40=3:3:2:2改為了2:3:3:2,目的是為了大幅降低有用礦物的過(guò)磨現象,調整后球磨機排礦中-400目含量從17.3%降到了13.4%。